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常见问题

浅谈水运工程扭王字块预制质量通病治理

作者: 发布时间:2023-10-07 14:39:50点击:464

0 引言 

扭王字块作为防护块体,在水运工程中占据举足轻重的地位。同时,因在防波堤工程中,护面工程量大,工期紧,扭王字块预制质量直接关系到整个工程的质量。本次施工具有典型性,应认真分析预制中的质量问题,找到解决问题的办法,为后续类似工程施工提供参考。

1 质量通病 

由于扭王字块各个肢杆不在同一平面内,且每个肢杆形状不规则,导致扭王字块预制难度增大,容易出现质量问题。在扭王字块制初期,通过现场调查,预制成品存在的主要外观缺陷有气泡、松顶、边楞掉角、黏皮、烂脚。具体情况见表1及图1、图2、图3、图4。


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拆模时,先拆除侧模钢板堵头,将千斤顶水平置于该孔洞混凝土与外伸钢架之间,调节千斤顶,以外伸钢架为支撑,带动整片侧模与混凝土块体相互顶推,将侧模均匀水平推出。模板脱离块体5 cm左右时,用万向轮将模板顶起,离地2cm,将模板慢慢推出,然后人工将模板移动到对应的底胎上。

2.2 混凝土浇筑 

扭王字块混凝土浇筑采用罐车直接浇筑的方法。混凝土分层浇筑到顶,每层厚度不大于50 cm。振捣采用50 mm振捣棒,振捣棒与模板的距离控制在10cm左右,移动间距为30~40cm,每点振捣时间控制在15~20s。浇筑到顶时采用二次振捣,二次抹面,上部浮浆予以清除。扭王字块各肢杆皆为斜面,气泡难以排除,造成扭王字块表面蜂窝、麻面现象严重

3 治理措施 

3.1 模板 

针对模板出现的弊端,采取对每套模板增加2×4道斜力撑,提高模板刚度;对每套模板进行打磨除锈,提高模板光洁度;更换模板止浆条,保证浇筑不漏浆。改造后模板如图7所示。

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图7 改造后的扭王字块模板

拆模程序不变,但加强拆模时的人工配合。拆模时,两侧保持均衡,避免扭王字块形成扭矩,造成棱角破损。同时,注意拆模时间,拆模过早,扭王字块强度太低易破损;拆模过晚,拆模困难,易造成黏皮。经实际对比分析发现,时间控制在浇筑完毕16~20h后拆模,效果较好。

3.2 混凝土 

由于扭王字块肢杆处斜面多,振捣操作困难,气泡不易排除。按50cm分层浇筑,不能达到理想的效果,因此从过去的分5层浇筑,修改为分7层浇筑。 由于扭王字块主要集中在中间肢杆的两个上斜面,因此在浇筑到第3层时,肢杆位置一定不得漏振,在第4层和第5层加强斜面混凝土振捣,4~6层每层衔接处,间隔3~5min,待中间肢杆气泡排除后,再进行后续浇筑。为防止松顶,浇筑到第7层前,将顶部产生的混凝土浮浆清除干净,然后再浇筑到顶。第二次振捣要轻轻点振,振捣时间控制在5~10 s。最后在顶部均匀补加2~4 cm厚碎石,人工次收面时在顶面进行拍打后再收面。在二次收面后进行薄膜覆盖。

4 质量比较

措施前后分别对300块扭王字块进行试验记录,对比质量, 通过对比发现,扭王字块预制表观质量得到明显改善,气泡、松顶、边楞掉脚、黏皮、烂脚问题明显减少(见图8)。

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图8 改善后的扭王字块

5 结语

虽然在本工程中扭王字块的表观质量得到了极大的改善,但影响扭王字块的因素还有很多,例如冬季施工时,低温对扭王字块预制质量的影响。因此,此文仅为扭王字块预制解决质量通病提供参考,为类似工程扭王字块的预制提供借鉴。总之,希望通过此文,对解决扭王字块质量通病有所帮助。


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